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J-GLOBAL ID:201702242810196747   整理番号:17A1678482

高密度砂岩貯留層の水平坑井細分化の適応性解析【JST・京大機械翻訳】

Analysis of fine segmentation adaptability of horizontal wells in tight sandstone gas reservoirs
著者 (5件):
資料名:
巻: 28  号:ページ: 460-465  発行年: 2017年 
JST資料番号: C2730A  ISSN: 1672-1926  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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水平井破砕は高密度砂岩貯留層の開発に有効な手段であり、数値シミュレーションにより、隙間間隔を短縮することで、石油・ガス流動の圧力差を大幅に低減でき、単一井の生産量を高めることができる。貯留層の品質が悪くなるにつれて、川西沙沙廟層のガス貯留層の通常のセグメント(縫間距離は80~100m)の効果が悪くなり、採掘程度が低くなる。地層圧が異なる地域において、自主に開発された固定管の無限級数のスライディング・ツールを採用し、水平井の細分化、擬体積破砕の改造を試験した。セグメントの数は,20セグメントに達し,平均間隔は46.3mであり,そして,平均流入液の量は2775.6m3であった。圧縮後の比較により、高圧ガス貯留層の破砕効果がよく、生産時間が同じであり、従来のセグメント井より高い累積生産量を持ち、安定した生産が得られることが明らかになった。しかし、常圧の圧力降下後に圧力降下が速くなり、逆流が困難になり、圧搾後の効果が悪くなる。これに対して、コア損傷実験と結合し、常圧ガス圧の後の効果差の原因を分析し、長時間、大液量の施工は、貯留層浸透率に対する損害が大きく、同時に常圧貯留層の地層エネルギーが低く、貯留層の液体に戻ることが困難で、ガス貯留層の細分化、擬体積破砕が困難になることが分かった。圧縮後の効果の差の主な原因は,以下の通りであった。これらの結果によると,高密度砂岩は通常の圧縮貯留層を持ち,水平井の細分化と大規模な擬体積破砕の改造を採用しない。高圧ガス貯留層は広く応用されている。本研究は,ガス貯留層の開発のための参照を提供した。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
油層工学  ,  採油,採ガス一般  ,  採収法 

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